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高耐磨橡胶内衬,延长设备寿命1倍之多
全新的进料口设计,消除紊乱、减少磨损,可提高分级效率达85%
旋流器结构设计合理,溢流跑粗现象少
可根据需求调节底流浓度
鑫海水力旋流器内衬鑫海35号高耐磨橡胶,耐磨指数达到128%,具有超强耐磨性、弹性及强度,延长旋流器使用寿命1倍以上;
另外,耐磨橡胶在长时间内可保持内部流道的形状与尺寸,从而保持稳定的分级效率。
采用渐开线进料方式,可降低物料进入旋流器时因突然发散而产生的紊流,让流体在内部的运动趋于平稳状态,从而提高分离效率;
内部流道无尖锐的边缘和大的拐角,可保证渣浆在内部畅流,减轻磨损,在实际应用中,分级效率提高到了85%左右。
合理的柱锥段长度比例及溢流管插入深度,有效地提高了旋流器的分级效率;采用特殊的溢流管结构及锥体结构,降低“溢流跑粗”和“底流夹细”程度。
特殊设计一:虹吸装置
可在溢流箱顶部安装虹吸装置,用以调节底流浓度,高可达到60%的底流浓度,使溢流排出的几乎是清水,可降低总能耗压力1/3。
特殊设计二:鱼尾装置
可在沉沙嘴处安装鱼嘴装置,给矿量、给矿浓度、给矿压力在一定范围内波动时,鱼嘴装置可使旋流器底流排放浓度和溢流细度保持恒定。
注:鑫海拥有专用的旋流器选型软件,能够快速准确地进行选型,来满足客户的不同需求。
入料压力是旋流器工作的重要参数。提高入料压力,可以增大矿浆流速,物料所受离心力增大,可以提高分级效率和底流浓度,但通过增大压力来降低分级粒度收效甚微,动能消耗却大幅度增加,旋流器整体特别是底流嘴磨损更加严重。处理粗物料时采用低压力(0.05~0.1MPa) 操作,处理细粒及泥质物料时采用高压力 (0.1~0.3MPa) 操作。
增大入料量,分级粒度变粗;减小入料量,分级粒度变细。
旋流器的给料浓度不能太高也不能太低,需要具体看物料情况。进料浓度越高底流浓度越高,相对溢流浓度也会增高。进料浓度越低,底流浓度也会相应降低,溢流跑粗会减少。总之浓度既不是越高越好 也不是越低越好。
旋流器规格 |
处理能力 |
分级粒度 |
溢流口直径 |
沉沙口直径 |
入口压力 |
150 |
10-23 |
25-74 |
30-50 |
8-22 |
0.060-0.15 |
200 |
17-38 |
28-80 |
40-65 |
16-32 |
0.060-0.15 |
250 |
24-53 |
30-82 |
65-100 |
16-40 |
0.060-0.15 |
300 |
40-100 |
36-90 |
65-120 |
20-40 |
0.060-0.15 |
350 |
56-118 |
40-100 |
80-120 |
30-70 |
0.060-0.15 |
375 |
74-157 |
42-105 |
90-135 |
30-70 |
0.060-0.15 |
450 |
90-192 |
44-110 |
100-150 |
30-70 |
0.060-0.15 |
500 |
128-300 |
50-115 |
130-220 |
35-100 |
0.060-0.15 |
610 |
200-468 |
57-125 |
160-260 |
65-110 |
0.060-0.15 |
660 |
237-524 |
60-130 |
180-280 |
80-150 |
0.060-0.15 |
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